摘 要:通过采用管式微滤膜(tmf)对膜浓缩液进行预处理,考察了最适合的软化药剂种类、投加量和tmf对codcr、总硬度的去除效果,研究了膜系统的运行特性。结果表明,naoh适宜作为软化药剂,且ph应控制在11.5左右;tmf对纳滤膜后浓缩液总硬度的去除效果较好,钙镁离子的去除率都能达到95%以上,降低后浓缩液处理膜结垢风险;长时间使用tmf,会使膜通量下降,化学清洗能很好地恢复膜通量。
关键词:垃圾;渗滤液;膜滤浓缩液;tmf
中图分类号:x703.1 文献标识码:a 文章编号:2095-6835(2014)10-0144-02
随着《生活垃圾填埋场污染控制标准》(gb 16889—2008)的发布,以膜过滤(超滤+纳滤+反渗透)为主的深度处理已成为渗滤液处理的重要工艺手段,然而膜工艺段产生的浓缩液能否妥善处理成为其中的关键。目前,处理膜滤浓缩液主要方法有回灌法、蒸发法和“膜深度处理+蒸发”法,其中,回灌法只是污染物转移;蒸发法辅助设备多、投资大且运行费用高;“膜深度处理+蒸发”法主要采用高压蝶管式反渗透(dtro)进行再浓缩,以减少处理蒸发的投资和运营费用。
为了降低高压蝶管式反渗透(dtro)的处理膜滤浓缩液,增强其稳定性和抗污染性,延长其使用寿命,本文通过管式微滤膜(tmf)技术对膜滤浓缩液进行预处理,确定合理的软化药剂选择方案,并对tmf膜系统运行特性进行研究。
1 材料与方法
1.1 实验装置
实验用管式微滤膜过滤装置为自行设计组装,由管式膜及其机架和空压机组成,其中管式膜机架上包括原水泵、tmf浓缩槽、相关管路和控制盘。
浓缩液经泵送往tmf浓缩槽,水位足够后停止进水。然后投加药剂,并监控ph值,使水中钙镁离子形成碳酸钙和氢氧化镁沉淀,同时部分硅也形成沉淀。反应结束形成足够悬浮物后,即可启动tmf循环泵(在tmf机架上)抽取混合液,送往管式膜进行固液分离,透过水送往tmf产水箱供后端处理,浓缩液则回到浓缩槽内。膜组件的性能指标见表1.
1.2 实验用水
所用水样为浙江某生活垃圾填埋场垃圾渗滤液经管式超滤系统、纳滤系统处理后的浓缩液,各水质指标如表2所示。
1.3 实验方法
1.3.1 软化药剂实验
实验分两组进行,每组6个批次,每次取200 l的纳滤膜浓液于tmf设备浓缩槽中。第一组投加naoh,并监控ph值,使水中钙镁离子形成碳酸钙和氢氧化镁沉淀,测量产水钙镁离子浓度,naoh的投加浓度依次为1 250 mg/l、1 200 mg/l、1 150 mg/l、1 100 mg/l、1 050 mg/l、1 000 mg/l;第二组投加ca(oh)2和na2co3,并监控ph值,使水中钙镁离子形成碳酸钙和氢氧化镁沉淀,测量产水钙镁离子浓度,ca(oh)2的投加量为2 000 mg/l,na2co3的投加量依次为1 150 mg/l、1 100 mg/l、10 50 mg/l、1 000 mg/l、950 mg/l、900 mg/l。确定最佳钙镁离子去除效果下的药剂种类和投加量。
1.3.2 tmf运行性能实验
考察稳定运行状态下tmf对膜滤浓缩液codcr和总硬度的去除效果,膜通量特性和膜在线清洗状况。膜清洗方法是,先使用1%的盐酸循环0.5 h,再浸泡0.5 h,排掉清洗液,再用5%次氯酸钠循环1 h,并隔夜浸泡。
1.4 测定项目及方法
温度采用温度计测定,ph值采用ph计测定,电导率采用电导率仪测定,codcr采用重铬酸钾法测定,总硬度采用edta滴定法测定,钙离子浓度采用edta滴定法测定,镁离子浓度采用edta滴定法测定,碱度采用酸碱指示剂滴定法测定,氯离子采用硝酸银滴定法测定,ss采用重量法测定。
2 结果与分析
2.1 tmf工艺软化药剂的选择及最佳投加量的确定
2.1.1 投加naoh作为软化药剂
投加naoh作为软化药剂时,残留钙、镁离子浓度随naoh投加浓度的变化如图1所示。
从图1可以看出,投加naoh去除钙离子效果较好,残留钙离子浓度全部在20 mg/l以下,并且随着naoh加药浓度的逐步降低而逐渐升高,但升高趋势不明显;在合理浓度下(1 150~1 250 mg/l),naoh加药对镁离子也有相当好的去除效果,残留镁离子浓度在10 mg/l以下;但是随着naoh加药浓度的逐步降低,残留镁离子浓度则迅速升高,1 000 mg/l的naoh加药浓度下,残留镁离子约61 mg/l,该浓度容易导致反
从图4中可看出,纳滤膜浓液经tmf膜系统处理后,总硬度从1 600 mg/l左右降到60 mg/l以下,去除率达到96%以上,
钙离子含量均在20 mg/l以下,镁离子均在10 mg/l以下,去除效果非常理想。这些数值都在dtro进水的合理范围内,大
大降低了dtro膜系统的结垢风险,提高了dtro系统的回收率,由于反渗透的回收率取决于易于结垢的二价离子(主要是钙离子和镁离子)和硅,这些离子浓度越低,则反渗透回收率越高,二次浓水排放量也越少。
2.3 tmf系统运行特性研究
2.3.1 tmf膜通量变化情况
管式膜通量是管式膜性能极为重要的一个指标,该参数的含义是指单位膜面积在单位时间内的透过水量,也即产水量,其单位为l/(m2·h)。它的变化趋势和变化幅度反映了运行的稳定程度,决定着膜的清洗周期和使用寿命。在实际运行中,由于污堵结垢的缘故,膜的通量会随时间呈下降趋势。
本实验对tmf系统的膜通量进行分析。tmf膜的设计膜通量为350 l/(m2·h),浓缩液造成的膜污染使tmf膜的膜通量发生变化,变化趋势如图5所示。
由图5可知,在设备开始运行的一段时间内,tmf膜系统的产水通量下降趋势不明显,说明此时膜内的污染物不多。随着设备运行时间的延长,tmf 膜系统内的污染物逐渐增多,膜过滤阻力加大,且膜表面的有效孔径变小,产水通量下降趋势明显。在设备运行15 d后,产水通量只有开始时的50%左右,说明tmf膜污堵结垢比较严重,需要进行化学清洗。
2.3.2 tmf膜化学清洗
本实验中,tmf膜经酸洗后膜通量恢复到92%,再经次氯酸钠清洗后恢复到97%.酸洗主要用于除去无机物类的污染物,次氯酸钠清洗可以消除有机物和微生物对膜通量的影响。tmf膜经化学清洗后,膜通量基本恢复初始状态,但并不能完全恢复膜的性能,主要是因为膜孔吸附和淤堵的一些污染物形成了不可清洗的污染,清洗无法将其清除。随着膜使用寿命的延长,不可清洗污染物累积到一定程度时,则需要更换新膜。
3 结束语
综上所述,我们可以得到以下结论:①tmf预处理膜滤浓缩液时,化学软化药剂投加宜选用naoh,反应ph应控制在11.5左右。②tmf膜系统可以有效去除渗滤液纳滤膜浓液的钙镁离子和总硬度,去除率都在95%以上,可以够达到dtro的进水要求。此外,对色度和cod也有一定的去除效果。③tmf膜通量会随着使用时间的延长而降低,15 d后降低为开始时的50%左右。经过化学清洗后,tmf的膜通量能得到很好的恢复。
参考文献
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〔编辑:李珏〕