[摘 要]通过对合金结构钢工艺流程设计、冶炼工艺的制定、实物质量的跟踪,就合金结构钢冶炼工艺进行探讨。
[关键词]20crmnti;冶炼;质量
中图分类号:tf762.3 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2014)20-0072-02
1 前言
合金结构钢20crmnti主要用于汽车、机械等诸多领域,本钢种质量要求严格,对钢水纯净度要求高,冶炼难度大。本文针对炼钢厂20crmnti冶炼实际控制情况,就20crmnti冶炼工艺进行探讨。
2 工艺装备及工艺路线
铁水→kr脱硫站→130t顶底复吹转炉→lf精炼炉→rh精炼炉→大方坯连铸机
3 生产实践
3.1 成分设计
3.2 夹杂物要求
由表1、表2中数据可知,20crmnti化学成分控制元素多,且控制范围窄。同时本钢种对材氧含量、夹杂物控制严格,本钢种冶炼控制难度大。
3.3 kr脱硫工序
冶炼本钢种要求入炉铁水必须进行脱硫处理,确保入炉铁水硫含量≤0.010%。kr脱硫工序根据铁水初始硫含量,通过向铁水包内添加石灰、铝渣、萤石球,在kr脱硫装置搅拌桨的搅拌作用下实现快速脱硫。铁水脱硫后需进行扒渣处理,防止铁水在入炉前等待过程中回硫。为lf精炼炉钢水脱硫创造了较好的条件。
3.4 转炉工序
3.4.1 装入制度
为了满足rh精炼炉钢水处理净空高度的要求,避免因钢水量不足或过满导致rh精炼炉无法正常处理钢水,转炉总装入量按145t控制,其中铁水按130t控制、废钢15t控制。
3.4.2 转炉冶炼过程控制
转炉冶炼采取冶炼前期加入石灰、轻烧白云石、萤石、矿石等造渣料,前期加入总加入量1/2左右造渣料,确保前期渣量、炉渣碱度、流动性合适,为前期脱磷创造好条件。中后期根据冶炼控制情况分批加入剩余渣料,确保终点碳温协调。冶炼过程枪位控制遵循高、低、高、低的控制原则,促进冶炼过程化渣,脱硅脱磷,确保冶炼过程稳定顺行。
3.4.3 转炉出钢及脱氧合金化控制情况
出钢过程采用滑板挡渣装置挡渣,在出钢过程通过滑板挡渣装置红外检测系统,判断出钢过程是否下渣,当滑板挡渣装置下渣指示灯显示下渣时,通过手动关闭滑板挡渣装置滑板,达到终止出钢操作,从而避免出钢过程大量下渣,减少了因操作人员判断失误而大量下渣的风险。
出钢脱氧采取通过加入铝铁、硅铝钙钡复合脱氧剂,让脱氧产物尽快形成,同时通过出钢过程底吹氩气搅拌、钢流的混冲作用促进脱氧产物碰撞、长大、聚集、上浮,实现脱氧产物快速去除的目的。
3.5 lf精炼炉工序
3.5.1 精炼过程脱氧及底吹氩气控制
lf精炼炉脱氧采取前期渣料加入,炉渣化好后通过手投渣面复合脱氧剂对炉渣进行扩散脱氧,待炉渣黄白后喂入铝丝深脱氧,确保取初样时白渣,精炼中后期通过手投碳化硅粉、硅铁粉对炉渣进行维护,确保精炼中后期全程白渣冶炼。保证lf精炼炉脱氧效果。根据相关文献介绍[1]同时结合我厂实际精炼过程底吹控制遵循先高后低的原则,即冶炼前期适当提高底吹氩气,加快前期化渣及脱氧效果,同时促进前期钢水脱硫及夹杂物的上浮去除,冶炼中后期适当调小底吹氩气,避免钢水二次氧化,特别是精炼过程等待时间。20crmnti精炼终渣控制情况见表3。
从表3中数据看,20crmnti精炼终渣控制较为合适,渣中(tfe+mno)含量较低,满足冶炼工艺要求。
3.5.2 精炼钢水成分控制
lf精炼炉钢水成分控制采取粗调加微调的方式,冶炼过程根据初样结果粗调成分至内控下限,在根据过程样,结合过程炉渣维护情况,微调钢水成分。lf精炼过程钢水成分控制要求:碳要求控制在内控目标±0.01%以内;硅、锰等元素要求控制在内控目标±0.02%以内;出站als要求控制在出站目标±0.005%以内。通过上述措施确保钢水成分控制在较窄范围内,避免在rh处理过程调整钢水成分。
3.6 rh工序
3.6.1 冶炼过程控制
rh精炼工序采取本处理的方式,要求高真空处理时间大于18min,纯脱气时间大于8min,真空度要求小于0.266kpa,以确保rh处理过程脱气效果。实际冶炼过程中,高真空时间及真空度完全满足冶炼工艺要求, 对rh处理结束钢液进行定[h]分析,钢液中[h]可以稳定控制在2ppm以内。真空处理效果较好。
3.6.2 钙处理及软吹工艺
考虑到本钢种成品als含量控制范围在0
.015%~0.025%以内,als含量不是特别高,不宜采取重钙处理,在实际冶炼过程中,保证钙处理后钢水中钙含量控制在15~25ppm即可,即钙铝比控制在0.07~0.10左右即可。在钙处理后要求软吹时间大于15min,连铸第1炉适当延长软吹时间。软吹过程要求渣面微微波动,以钢水不裸露为原则。
4 连铸工序
4.1 连铸保护浇注
连铸浇注过程采取大包长水口氩封、中间包开浇前氩气吹扫、使用整体式侵入水口、中包添加覆盖剂及碳化稻壳的方式做好保护浇注工作,防止钢水二次氧化,避免因保护浇注效果差给水质量控制带来影响。统计冶炼炉次20crmnti钢rh出站至中包钢水als损失情况(见图1)。
由图1中数据看,rh出站至中包als损失绝大部分可以控制在0.005%以内,少部分炉次因为开浇第1炉,铸机保护浇注效果相对连浇炉次差,rh出站至中包als损失相对偏大,总体来说铸机保护浇注效果较好。
4.2 铸机中包过热度控制情况
铸机中包过热度严格按照液相线+15℃~35℃控制,为铸机正常浇注创造较好的条件,减轻因钢水过热度不合适,给铸坯质量控制带来的不利影响。
5 实践结果
5.1 钢水成分控制
由表4中数据分析可知,成品碳含量均控制在内控目标±0.01%以内,硅、锰、铬基本上可以控制在内控目标±0.02%以内,
钢水成分控制效果较好。
5.2 20crmnti钢中氧、氮含量及夹杂物控制情况
5.2.1 钢中氧、氮含量
由表5中数据分析可知,材样氧含量控制较好,均控制在20ppm以内,氮含量最高49ppm,满足质量要求。
5.2.2 钢中夹杂物控制情况见表6
由表6中数据可知,20crmnti夹杂物完全满足冶炼工艺要求。钢水洁净度控制效果较好。
6 结语
(1)冶炼20crmnti钢,采取kr脱硫,转炉冶炼,lf及rh精炼炉精炼,大方坯连铸机生产20crmnti的工艺流程,能满足钢种质量要求。
(2)通过对20crmnti实物质量跟踪,钢水成分均能控制在较窄范围内,氧、氮及夹杂物控制效果较好,钢水纯净度高,完全满足冶炼工艺控制要求。
(3)试生产表明韶钢炼钢厂钢产线具备大规模生产20crmnti的能力。
参考文献
[1] 李晶.lf精炼技术.北京:冶金工业出版社,2009(1):30-40.